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《建井技術(shù)》2017年第3期
摘要:鳳凰山鐵礦副井使用底卸式吊桶下放混凝土澆筑井壁過程中,在井口地面利用帶式輸送機將混凝土輸送到底卸式吊桶內(nèi),使用過程中存在一些不實用的地方。如混凝土下料口漏灰;輸送帶清掃裝置不方便調(diào)整;井口有2個以上吊桶接料時,需來回挪動輸送機放料,費時費力費料,勞動強度大,并存在安全隱患。為此,設(shè)計制作了旋轉(zhuǎn)式下料斗和刮板式彈簧清掃器,解決了上述問題,收到了預(yù)期效果。
關(guān)鍵詞:立井;帶式輸送機;混凝土輸送;旋轉(zhuǎn)式下料斗;刮板式彈簧清掃器
1工程概況
鳳凰山鐵礦設(shè)計生產(chǎn)能力4.0Mt/a,立井開拓。副井井口標高+52.0m,凈直徑7.5m,井深1208m。其中井頸段30m,采用1000mm厚的C30雙層鋼筋混凝土井壁;井深30~195m段,采用C30單層素混凝土井壁;井深195~217m段,采用C40雙層鋼筋混凝土井壁;井深217~800m段,采用500mm厚的C30單層素混凝土井壁;井深800~1208m段,采用600mm厚的C40單層素混凝土井壁。井筒共有9個單側(cè)馬頭門,1個雙側(cè)馬頭門,2個管子道。東風井井口標高+50.0m,凈直徑5.5m,井深889.35m。井深265m以內(nèi)采用雙層鋼筋混凝土井壁,外壁厚度350mm,內(nèi)壁厚度500mm,混凝土強度等級分別為C40和C55;井深265m以下采用350mm厚的C30素混凝土井壁。井筒共有4個單側(cè)馬頭門,1個休息硐室。
2井筒輔助混凝土輸送系統(tǒng)
2.1提升及懸吊系統(tǒng)
副井采用Ⅴ型鑿井井架。主提升機型號為JKZ-3.6/20,選用3.0m鑿井提升天輪,配5,4和3m3座鉤式吊桶出矸,3m3底卸式吊桶下放混凝土;副提升機型號為JKZ-3.2/15.5,也選用3.0m鑿井提升天輪,配5,4和3m3座鉤式吊桶出矸,3和2m3底卸式吊桶下放混凝土。懸吊系統(tǒng)采用18臺鑿井絞車配懸吊天輪懸吊。東風井采用ⅣG型鑿井井架。主提升機型號為JK-3.0/20,選用3.0m鑿井提升天輪,配5,4和3m3座鉤式吊桶出矸,3m3底卸式吊桶下放混凝土;副提升機型號為2JKZ-3.6×1.85/16E,也選用3.0m鑿井提升天輪,配2m3座鉤式吊桶出矸,2m3底卸式吊桶下放混凝土。懸吊系統(tǒng)采用15臺鑿井絞車配懸吊天輪懸吊。
2.2混凝土輸送及澆筑系統(tǒng)
采用商品混凝土澆筑井壁。混凝土由罐車運至井口后,下放至帶式輸送機料斗內(nèi),經(jīng)輸送帶,由輸料口直接進入底卸式吊桶內(nèi),下放到吊盤上的分料盤上,經(jīng)2根203.2mm鋼絲鎧裝膠管,對稱入模。
3帶式輸送機輸送混凝造應(yīng)用
3.1初期摸索使用
井筒采用商品混凝土澆筑井壁,需要在井口一側(cè)砌筑卸料平臺和鋪設(shè)運送底卸式吊桶的軌道,需要5人左右推吊桶、穩(wěn)吊桶,存在勞動強度大、施工安全性低、人工耗費大等問題。采用一種輸送方式直接將混凝土轉(zhuǎn)入吊桶內(nèi),是解決上述問題的關(guān)鍵所在。借鑒收購糧食時,采用帶式輸送機將糧食直接轉(zhuǎn)入貨車內(nèi)的做法,決定采用帶式輸送機輸送混凝土[1-2]。根據(jù)現(xiàn)場施工條件,調(diào)整帶式輸送機下料口傾角,一般控制在水平傾斜向下30°左右[3]。混凝土經(jīng)過料斗、輸送帶,由下料口直接進入吊桶內(nèi)[4]。
3.2使用過程中改造
帶式輸送機輸送混凝土已成功應(yīng)用于副井、東風井混凝土澆筑施工,但也存在一些不實用的地方。如混凝土下料口漏灰;輸送帶清掃裝置不方便調(diào)整,隨著清掃片的磨損而逐漸失效,使得混凝土粘在運行的輸送帶上,不僅四處拋灑,還加速輸送帶磨損,存在安全隱患等。為此,現(xiàn)場施工時,不得不增設(shè)接料槽。每次施工完畢,施工人員必須用水沖洗輸送機,清掃井口工作面,費時費力費料。另外,井口有2個以上吊桶接料時,需來回挪動輸送機放料,非常不方便。針對以上不足,通過多次實踐摸索,設(shè)計制作了旋轉(zhuǎn)式下料斗(見圖1、圖2)和刮板式彈簧清掃器(見圖3)。首先,帶式輸送機就位后,不需頻繁移動,旋轉(zhuǎn)式下料斗可任意角度旋轉(zhuǎn),便于2個以上吊桶接料;其次,刮板式彈簧清掃器在彈簧的作用下,能自動調(diào)整與輸送帶間隙,可及時將輸送帶上粘住的剩余物料刮掉,落入下料斗內(nèi)。帶式輸送機頭輪下部再增加1套刮板式彈簧清掃器,可進一步清掃輸送帶表面物料。
4應(yīng)用效果
(1)取消了摘吊桶、推吊桶、掛吊桶、穩(wěn)吊桶的復(fù)雜工序,操作簡單易行,安全可靠。
(2)在原有設(shè)備基礎(chǔ)上,增加刮板式彈簧清掃器與旋轉(zhuǎn)式下料斗,輸送帶物料清掃干凈,不需專人清掃;2個以上吊桶接料,只需轉(zhuǎn)動下料口下部即可,提高了工效,減少了人工費用1萬元/月,降低了施工成本。
(3)自制的下料斗及清掃裝置不僅成本低,而且降低了設(shè)備故障率,提高了輸送機利用率、使用周期及系統(tǒng)運行安全性,減少維護成本約0.5萬元/月;此外,還便于現(xiàn)場施工,省時省力,大大提高了生產(chǎn)效率。
參考文獻:
[1]曲利.向家壩供料線及塔帶機混凝土輸送系統(tǒng)保溫探討[J].水利技術(shù)監(jiān)督,2011(5):29-34.
[2]李紅輝,劉錦山.帶式輸送機在斜井施工中的應(yīng)用[J].建井技術(shù),2014,35(4):44-47.
[3]苑亮.立井帶式輸送機輸送混凝土系統(tǒng)改造應(yīng)用[J].建井技術(shù),2015,36(S1):99-101.
[4]張廣文,解鳳仁.帶式輸送機在井筒施工中的應(yīng)用[J].煤礦機械,2008,29(4):171-172.
作者:馬二康 單位:中煤第五建設(shè)有限公司