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聚氯乙烯廢水的治理及其回用范文

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聚氯乙烯廢水的治理及其回用

聚氯乙烯》2017年第5期

[關(guān)鍵詞]聚氯乙烯;生產(chǎn)廢水;治理與回用;經(jīng)濟效益

[摘要]介紹了聚氯乙烯生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的界區(qū)雨雪水、機封水、母液水、冷凝水等廢水治理與回用的措施,以40萬t/a聚氯乙烯生產(chǎn)裝置為例,可回收廢水240m3/h,產(chǎn)生的經(jīng)濟效益達4339.8萬元/a。

1聚氯乙烯行業(yè)廢水回用的必要性

1.1水資源的匱乏

水資源問題是當今世界熱門的話題之一,隨著人口的增長和經(jīng)濟的快速發(fā)展,水資源危機正與日俱增,尤其是一些干旱地區(qū)和大中型城市,解決水荒問題已成燃眉之急。我國北方地區(qū)水資源短缺,成為制約其經(jīng)濟發(fā)展的主要因素之一。新疆是我國以干旱著稱的省區(qū)之一,塔克拉瑪干大沙漠和古爾班通古特沙漠橫亙在天山南北的盆地里面,使新疆大部分地區(qū)處在溫帶大陸干旱型氣候區(qū),決定了新疆干旱少雨。目前,新疆生態(tài)環(huán)境正在進一步惡化,沙漠面積不斷擴大,大面積天然荒漠植被枯死,河流干涸,土壤鹽漬化加劇,全區(qū)荒漠化以350km2/a的速度擴展,近2/3的土地和1400萬人口受到威脅。與此同時,新疆沙塵暴亦呈逐年增多的趨勢,沙塵暴揚起的浮塵已經(jīng)飄移到數(shù)千公里以外的華北地區(qū)。

1.2廢水對環(huán)境的污染

聚氯乙烯生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生有機廢水、含汞廢水、酸性廢水、堿性廢水等,如直接排放或經(jīng)簡單處理后排放,將對周圍的河流、土壤、地下水、環(huán)境空氣等造成較為嚴重的危害。因此,在我國面臨與日俱增的缺水危機、日益嚴重的環(huán)境污染時,將聚氯乙烯生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水進行回用利用,不僅可起到降本增效的效果,同時還可實現(xiàn)節(jié)能降耗的社會責任。

2廢水回用改造

以新疆中泰化學阜康能源有限公司40萬t/a聚氯乙烯生產(chǎn)裝置為例,對聚氯乙烯生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的界區(qū)雨雪水、機封水、沖洗水、冷凝水、酸堿廢水進行回用,回用量達240m3/h。

2.1乙炔生產(chǎn)界區(qū)廢水的回用

2.1.1界區(qū)雨雪水

乙炔車間生產(chǎn)界區(qū)內(nèi)粉塵產(chǎn)生量大,如遇雨雪天氣,進入地下排污系統(tǒng)的雨雪水將呈堿性,若排放至污水站,不僅增加了污水站處理壓力,同時也增加了污水處理成本。可將界區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的雨雪水回收至廢水池內(nèi),輸送至乙炔發(fā)生器進行回用。在乙炔界區(qū)新建1個廢水池,對破碎、發(fā)生、渣漿、清凈工序界區(qū)內(nèi)的雨排系統(tǒng)進行改造,將各界區(qū)內(nèi)雨雪水通過地溝引流至廢水池,再將該廢水回用至乙炔發(fā)生器。界區(qū)內(nèi)雨水收集區(qū)域為9.3萬m2(140畝),按照年平均降水量為294mm(水量約27000m3)、70%廢水回收的比例,全年回用堿性廢水18900m3,即2.15m3/h。

2.1.2循環(huán)水

反洗水循環(huán)水經(jīng)砂濾器過濾后進入生產(chǎn)裝置系統(tǒng)進行換熱,因此需要定期對循環(huán)水砂濾器進行反洗。砂濾器經(jīng)反洗后,反洗濃水中懸浮物等物質(zhì)含量較高,因此須將該廢水排放。將乙炔界區(qū)、聚氯乙烯界區(qū)循環(huán)水反洗水通過處理回用至生產(chǎn)系統(tǒng),供發(fā)生器加水使用,不僅減輕了污水站的處理成本、負荷,同時還降低了發(fā)生器對工業(yè)水的依賴,該廢水回用量為11m3/h。

2.1.3乙炔機封水

在乙炔氣生產(chǎn)過程中,須使用渣漿泵、漿液泵等廢水泵,由于此類廢水泵不涉及成品,因此其機封水可用加壓后的生化水替代工業(yè)水。機封水使用后統(tǒng)一排至地溝,由地溝統(tǒng)一收集。新增1個廢水泵,將該廢水輸送至上清液池,用于發(fā)生器補水,該廢水回用量為30m3/h。

2.1.4次氯酸鈉廢水

粗乙炔氣含有硫化物、磷化物等酸性物質(zhì),如不除去,將嚴重腐蝕乙炔氣管線,并對后續(xù)觸媒造成較為嚴重影響,因此須除去乙炔氣中的硫化物、磷化物。利用次氯酸鈉水溶液的強氧化性,將硫化物、磷化物等物質(zhì)氧化,形成鹽分,反應(yīng)后的次氯酸鈉廢水曝氣處理,將其含有的乙炔氣釋放出來,以防止出現(xiàn)安全問題。曝氣后的次氯酸鈉廢水可代替新鮮水繼續(xù)用于配制次氯酸鈉循環(huán)使用。通過次氯酸鈉復配工序的改造,大幅降低了次氯酸鈉廢水的排放量,節(jié)約的次氯酸鈉廢水流量為12m3/h。

2.2氯乙烯界區(qū)廢水

回用氯乙烯轉(zhuǎn)化界區(qū)為露天裝置,雨雪水直接流入地溝,與脫酸水、堿洗水等混合中和后排至含汞廢水處理裝置進行處理。含汞廢水處理費用較高,如將轉(zhuǎn)化界區(qū)雨雪水與生產(chǎn)廢水分離,不僅可防止汞的流失,同時也可降低含汞廢水處理裝置處理成本。在氯乙烯轉(zhuǎn)化界區(qū)地溝內(nèi)制作插板封閉進水口;在雨雪水持續(xù)流入30min后,將進入生產(chǎn)系統(tǒng)的雨雪水切換至污水站進行處理。轉(zhuǎn)化界區(qū)面積約3.46萬m2(52畝),年平均降水量為294mm,雨雪水約10000m3,改造后將雨雪水與裝置廢水分離,若65%的雨雪水排放至污水站,則氯乙烯界區(qū)每年減少含汞廢水處理量6500m3。

2.3聚氯乙烯界區(qū)廢水回用

2.3.1汽提、沖釜等廢水

新增廢水汽提裝置,將漿料汽提塔、聚合沖釜水、氯乙烯回收設(shè)備里含氯乙烯的廢水和冷凝液經(jīng)汽提塔汽提冷卻后送到渣漿濃縮池,用于乙炔發(fā)生器補水,脫吸出來的氯乙烯通過壓縮冷凝回收管線回收到氯乙烯氣柜。將母液水中的雜質(zhì)用精密過濾器過濾,然后用作聚合汽提沖洗用水。母液水經(jīng)過濾器過濾后,水的潔凈程度已經(jīng)能夠滿足沖塔需要。此過程中不但綜合利用了母液水,而且利用干燥尾氣加熱,不需新的純水和蒸汽,從而提高了水的重復利用率,達到了節(jié)約水資源的目的[5]。在聚合汽提生產(chǎn)操作中,汽提沖洗程序?qū)λ疁匾话阋筝^高,溫度的控制和保持都須消耗蒸汽,同時高溫水蒸發(fā)也浪費大量的去離子水。為節(jié)省蒸汽消耗和減少去離子水損失,利用聚氯乙烯干燥過程中產(chǎn)生的二次蒸汽將母液水加熱,減少新鮮蒸汽消耗,然后用作汽提沖塔用水[5]。在生產(chǎn)過程中,沖洗漿料汽提塔水量為8m3/h,聚合沖釜水為8m3/h,蒸汽冷凝水約3m3/h,則回用廢水共計19m3/h。

2.3.2生化處理水

聚氯乙烯離心母液經(jīng)過生化裝置處理后,廢水的COD小于60mg/L,懸浮物質(zhì)量濃度小于20mg/L,氨氮質(zhì)量濃度小于5mg/L,出水清澈透明,且各項污染因子濃度較低。母液水產(chǎn)生量約為150m3/h,如將此廢水排放,不僅會浪費大量的廢水,同時會給污水處理站帶來較大的處理壓力,且該廢水為去離子水,各類污染物濃度均較低,因此將該廢水中30m3/h的廢水改為乙炔機泵機封水,將60m3/h的廢水回用至自備電廠脫硫配水使用,將60m3/h的廢水用于乙炔發(fā)生器補水使用。

2.3.3機封水

聚氯乙烯生產(chǎn)過程中,機泵需利用純水對機封進行冷卻,防止因機封水出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。為防止機封水出現(xiàn)排放現(xiàn)象,增加1臺循環(huán)泵,實現(xiàn)機封水的單套系統(tǒng)自循環(huán),機封水在機泵出口處壓力降低但水質(zhì)未發(fā)生改變,具備重復利用可能。由于水質(zhì)良好,此部分水經(jīng)簡單過濾后、增壓處理后繼續(xù)作為機封水使用,并利用循環(huán)水為機封水進行換熱,所有機封水廢水回用量約為16m3/h。

3經(jīng)濟效益與環(huán)境效益

3.1經(jīng)濟效益

(1)費用計算條件。化工工業(yè)生產(chǎn)過程中,工業(yè)水成本為2元/m3,生化裝置處理費用為2.7元/m3,純水成本為3.5元/m3,污水站廢水處理費用為19元/m3,蒸汽成本為49元/t,純水制水率為75%,含汞廢水處理裝置處理費用為60元/m3,全年生產(chǎn)時間按8000h計算。

(2)污水處理成本。①所有廢水均須經(jīng)過污水站進行處理,達到合格排放標準后排放。經(jīng)污水站處理的廢水有乙炔界區(qū)堿性雨雪水、機封排污水、循環(huán)水排污水、次氯酸鈉廢水、聚氯乙烯沖釜水、汽提廢水、生化裝置產(chǎn)水、聚氯乙烯界區(qū)機封水。廢水總量共計240m3/h,通過改造,全年節(jié)約廢水處理費用為:240×8000×19=3648萬(元)。②汽提塔、聚合釜沖洗水流量為16m3/h,該廢水未經(jīng)生化裝置處理,回用至生產(chǎn)系統(tǒng),則通過改造,節(jié)約生化裝置處理費用為:16×8000×2.7=34.5萬(元)。

(3)純水成本。①聚氯乙烯界區(qū)機封水、汽提沖洗水、聚合釜沖洗水共計35m3/h,通過改造全年節(jié)約純水成本為:35×8000×3.5=98萬(元)。②純水制水率為75%,則減少使用工業(yè)水量為:35×8000÷75%=373333(m3)。

(4)蒸汽成本。汽提廢水、沖釜水采用蒸汽余熱進行升溫,使用量為3m3/h;通過改造,將二次蒸汽再次回用,則節(jié)約蒸汽成本為:3×8000×49=117.6萬(元)。

(5)工業(yè)水成本。通過改造,乙炔界區(qū)堿性雨雪水、機封排污、循環(huán)水排污、次氯酸鈉廢水、生化裝置產(chǎn)水及聚氯乙烯沖釜水、汽提廢水、聚氯乙烯界區(qū)機封水所需的工業(yè)水得到回用,其量為:(240-35)×8000×2+373333×2=402.7萬(元)。

(6)含汞廢水處理成本。通過改造,含汞廢水處理裝置每年減少處理含汞廢水6500m3,則全年可節(jié)省處理成本為:6500×60=39萬(元)。通過廢水回用改造,合計每年可產(chǎn)生4339.8萬元的經(jīng)濟效益。

3.2環(huán)境效益

通過改造,廢水減排量為240m3/h,則全年減排廢水240×8000=192萬(m3),基本可實現(xiàn)聚氯乙烯生產(chǎn)過程中的零排放。

4結(jié)論

通過以上計算可知:在40萬t/a聚氯乙烯生產(chǎn)裝置滿負荷運行情況下,如對生產(chǎn)過程中上述廢水進行回用改造,則每年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益4159.8萬元,每年可減排廢水192萬m3,實現(xiàn)了節(jié)能、降耗、減排、增效的管理理念。

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作者:焦慶慶;王利國;茍華超 單位:新疆中泰化學阜康能源有限公司

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