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摘要:通過對(duì)堿式碳酸鈷生產(chǎn)工藝的改進(jìn),合成過程中使用碳酸氫鈉替代碳酸氫銨,并通過大量的實(shí)驗(yàn)及車間試產(chǎn),對(duì)替代前后工藝的關(guān)鍵參數(shù)如pH值、溫度、比重等方面進(jìn)行了對(duì)比、分析和優(yōu)化,確定了替代后的最佳生產(chǎn)工藝參數(shù),以期達(dá)到在杜絕生產(chǎn)工序產(chǎn)生氨及硫化氫氣體的情況下,同時(shí)降低生產(chǎn)成本,生產(chǎn)出品質(zhì)優(yōu)良的堿式碳酸鈷產(chǎn)品的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:堿式碳酸鈷;碳酸氫鈉;碳酸氫銨;過飽和溶液;成本;pH值
堿式碳酸鈷[2CoCO3•3Co(OH)2•H2O]是一種外觀呈紫紅色結(jié)晶或粉末狀物。有毒,刺激眼睛、呼吸系統(tǒng)和皮膚,幾乎不溶于水和氨水,可溶于酸,不與冷的濃硝酸和濃鹽酸起作用,加熱400℃開始分解,并放出二氧化碳。廣泛應(yīng)用于催化劑及制鈷鹽原料[1],陶瓷工業(yè)著色劑[2],電化學(xué)、催化劑、磁性材料[3]等領(lǐng)域。本文所涉及的原工藝為使用硫酸鈷與碳酸氫銨合成堿式碳酸鈷,后經(jīng)沉降、離心、洗滌除雜、再離心、干燥得到產(chǎn)品,由于合成反應(yīng)中,使用到碳酸氫銨,故反應(yīng)中有氨氣放出,在沉降后,使用了硫化鈉作為原料進(jìn)行上層清液的處理,釋放在合成過程中,氨與鈷離子形成的配合物[4],減少鈷金屬的損失,但同時(shí)也釋放出硫化氫氣體,故此工藝對(duì)作業(yè)環(huán)境存在很大的影響,同時(shí)還對(duì)吸收裝置提出了很高的要求。本文所涉及的改善工藝流程未進(jìn)行變化,改善的工藝是在第一步合成堿式碳酸鈷時(shí),使用碳酸氫鈉替代碳酸氫銨的工序,材料替代后,在生產(chǎn)過程中,沒有氨氣的產(chǎn)生,由于沒有出現(xiàn)鉻合反應(yīng),故不用加入硫化鈉原料釋放鈷離子,因此沒有硫化氫氣體的產(chǎn)生,從而大大改善了作業(yè)環(huán)境,且由于減少了生產(chǎn)過程中酸與堿的用量及人工成本,而碳酸氫鈉的原料成本與碳酸氫銨的成本基本持平,從而降低了制造成本,經(jīng)過大量的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),替代后的合成工藝參數(shù),溫度在50℃~60℃,pH在7.5~8.0時(shí),反應(yīng)沉降較完全,堿式碳酸鈷轉(zhuǎn)化率最高,反應(yīng)過程中的上層清液鈷含量最少,最終產(chǎn)品雜質(zhì)(特別是Na+)含量低,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
1反應(yīng)機(jī)理
采用工業(yè)級(jí)硫酸鈷及碳酸氫鈉為原料,經(jīng)中和反應(yīng)即得到目標(biāo)產(chǎn)物。
2工藝改進(jìn)實(shí)驗(yàn)
2.1合成過程及終點(diǎn)
時(shí)pH值對(duì)產(chǎn)品的影響經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),使用比重為1.06的碳酸氫鈉溶液為固定參數(shù),以工藝過程中pH值及終點(diǎn)pH值為變量。通過以上實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,當(dāng)工藝參數(shù)為合成過程pH=6~7,合成終點(diǎn)pH=7.5~8.0,原料硫酸鈷比重為1.24時(shí),所得最終產(chǎn)品中雜質(zhì)(尤其是Na+)含量最低,且反應(yīng)釜內(nèi)的上層清液中鈷離子的含量也最低,而企業(yè)的經(jīng)營(yíng),是一個(gè)最大限度追求利潤(rùn)的過程,產(chǎn)品的生產(chǎn)過程是以滿足客戶要求為前提,盡可能地提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,來達(dá)到利潤(rùn)最大化。從工廠的利潤(rùn)最大化的角度出發(fā),容積相同的反應(yīng)設(shè)備,比重大的原料,單位時(shí)間內(nèi)所產(chǎn)的成品量會(huì)高,故合適的工藝參數(shù)為:合成過程pH=6~7,合成終點(diǎn)pH=7.5~8.0,原料硫酸鈷比重為1.27。
2.2過飽和狀態(tài)的影響
通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),碳酸氫鈉與硫酸鈷的合成速率與最終產(chǎn)品的質(zhì)量有很大的聯(lián)系,合成反應(yīng)的速率的快慢,直接的外在表現(xiàn)就是晶形的粗細(xì)。產(chǎn)品成核的過程是在產(chǎn)品溶液的過飽和狀態(tài)下發(fā)生的,成核的速率快于生產(chǎn)速率,則最終出現(xiàn)的晶形較細(xì),而當(dāng)生產(chǎn)速率大于成核速率時(shí),最終出現(xiàn)的晶形則較粗,在工業(yè)結(jié)晶器中,多數(shù)晶核是由于接觸成核而產(chǎn)生,在這種情況下,成核速度是攪拌強(qiáng)度。
2.3影響鈷離子流失的因素
取反應(yīng)釜沉降后的上層清液,通過改變加入氫氧化鈉與50%雙氧水的量,同時(shí)控制加入堿及氧化劑后,沉降時(shí)的pH值及反應(yīng)溫度,來控制反應(yīng)過程中鈷離子的流失。
3效果驗(yàn)證
3.1消除生產(chǎn)過程氨及硫化氫氣體
使用碳酸氫鈉取代碳酸氫銨,由于整個(gè)生產(chǎn)工藝過程,沒有引入銨鹽及含硫物料,故徹底消除了生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氨及硫化氫氣體,解放了車間的氣體吸收裝置,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境起到較好改善作用。
3.2保證產(chǎn)品的質(zhì)量
工藝的調(diào)整一定是在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下進(jìn)行的,本次通過以大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析為前提,以車間試產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證的結(jié)果表明:使用碳酸氫鈉對(duì)碳酸氫銨原料進(jìn)行替代,沒有對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量造成任何影響,所試產(chǎn)的批次產(chǎn)品均符合國(guó)家試劑標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
3.3節(jié)約生產(chǎn)
成本企業(yè)的經(jīng)營(yíng),成本是其經(jīng)濟(jì)效益的綜合反映,是對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最敏感的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一。本次通過工藝的改進(jìn),進(jìn)行原料的替代,經(jīng)過車間試生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、對(duì)比與分析(如圖2和圖3所示),我們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中日均減少了堿液用量1457kg且硫酸耗用量減少1036kg,降低了生產(chǎn)堿式碳酸鈷的成本。
4結(jié)論
本文通過對(duì)堿式碳酸鈷工藝的改進(jìn),使用碳酸氫鈉替代碳酸氫銨與硫酸鈷進(jìn)行合成反應(yīng),綜合考慮工藝流程中多變量影響因素,如PH值、溫度、比重等對(duì)最終產(chǎn)品堿式碳酸鈷的影響,通過大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析和優(yōu)化,找出了合適的工藝參數(shù),并在車間試生產(chǎn)得到驗(yàn)證,達(dá)到了消除氨及硫化氫氣體產(chǎn)生,改善了作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境,同時(shí)降低了生產(chǎn)的成本,最終產(chǎn)品符合預(yù)定的目標(biāo)。但本次工藝改進(jìn)項(xiàng)目仍有不足的地方,主要體現(xiàn)在洗滌工序階段,洗滌次數(shù)較多,純水使用量大,增加污水處理量,后續(xù)可考慮進(jìn)行洗滌液回收利用實(shí)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn)
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作者:吳慶生 單位:廣東光華科技股份有限公司