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《材料與冶金學(xué)報(bào)》2016年第一期
摘要:
針對(duì)破鱗拉矯機(jī)的設(shè)備組成及生產(chǎn)工藝特點(diǎn),開(kāi)發(fā)了以插入量和延伸率控制為核心的自動(dòng)控制系統(tǒng).建立了插入量的控制模型,解決了因換輥后頻繁標(biāo)定零點(diǎn)位置以及輥?zhàn)幽p影響插入量控制精度的問(wèn)題.采用參數(shù)尋優(yōu)的方法,求解以誤差為基礎(chǔ)的目標(biāo)函數(shù)得出適配參數(shù),解決了延伸率控制中的參數(shù)設(shè)置合理性受人為因素影響較大的問(wèn)題.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用效果表明:破鱗效果良好,彎曲輥和矯直輥的標(biāo)定值與計(jì)算值的最大偏差均可控制在0.24mm以內(nèi);延伸率控制采用參數(shù)尋優(yōu)前后效果對(duì)比明顯,設(shè)定值為0.9%時(shí),偏差控制精度由±8%提高到±5%,設(shè)定值為1.8%時(shí),偏差控制精度由±3%提高到±1%.
關(guān)鍵詞:
破鱗拉矯機(jī);插入量;參數(shù)尋優(yōu);延伸率
拉矯機(jī)兼顧了連續(xù)拉伸矯直和輥式矯直兩種工藝的優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于板帶材深加工領(lǐng)域[1].破鱗拉矯機(jī)在酸軋機(jī)組中起到破鱗和改善板形的作用,破鱗能力直接影響著酸軋機(jī)組的酸洗效果和生產(chǎn)效率,板形改善能力關(guān)系著產(chǎn)品的平直度等產(chǎn)品質(zhì)量[2].破鱗拉矯機(jī)的控制核心為插入量和延伸率,二者的精確控制對(duì)其應(yīng)用效果有至關(guān)重要的影響[3].插入量的控制以零點(diǎn)位置標(biāo)定為基礎(chǔ),以往換輥后需要重新標(biāo)定以及未對(duì)輥磨損量進(jìn)行補(bǔ)償,影響了生產(chǎn)效率和控制精度.延伸率的控制,以往采用傳統(tǒng)PID控制等策略受外界因素影響較大難以取得滿意的控制效果.本文以國(guó)內(nèi)某薄板廠1450mm酸軋機(jī)組破鱗拉矯機(jī)為對(duì)象進(jìn)行研究,通過(guò)對(duì)帶鋼拉彎矯直機(jī)的矯直原理的分析,建立了換輥前后零點(diǎn)位置變化的數(shù)學(xué)模型并對(duì)磨損情況進(jìn)行補(bǔ)償,采用求解以誤差為基礎(chǔ)的目標(biāo)函數(shù)得出適配參數(shù)的延伸率控制策略,開(kāi)發(fā)了符合生產(chǎn)需要的破鱗拉矯機(jī)的控制策略,取得了良好的應(yīng)用效果.
1破鱗區(qū)設(shè)備組成與矯直原理
1.1破鱗區(qū)設(shè)備組成破鱗區(qū)的主要設(shè)備組成如圖1所示,破鱗拉矯機(jī)的本體采用“兩彎一矯”的形式,即1#彎曲輥組、2#彎曲輥組和矯直輥組.在其本體前后配備張力輥組,即2#張力輥組和3#張力輥組,并采用靈活的電氣連接方式實(shí)現(xiàn)延伸率控制,以達(dá)到破鱗的目的.在2#張力輥組前配有焊縫檢測(cè)儀,對(duì)焊縫位置進(jìn)行校正,實(shí)現(xiàn)精確的帶鋼跟蹤,為拉矯機(jī)過(guò)焊縫模式提供基礎(chǔ).在拉矯機(jī)本體前后配有兩個(gè)張力計(jì),用于測(cè)量帶鋼張力,為間接延伸率控制提供張力反饋.
1.2矯直原理在破鱗拉矯過(guò)程中,由張力輥組提供拉矯張力將帶鋼拉伸,由彎曲輥組產(chǎn)生彎曲變形,在張力作用下使帶鋼反復(fù)彎曲變形[4],利用鐵基體及氧化鐵皮覆蓋層材料性能的巨大差異,經(jīng)過(guò)對(duì)帶鋼的反復(fù)彎曲和拉伸,使其表面氧化鐵皮層產(chǎn)生反復(fù)拉伸與壓縮,而基體材料受力后產(chǎn)生一定程度的彈塑性變形,由于表面的氧化鐵皮不具有塑性且破壞強(qiáng)度較低,同時(shí)與基體的附著力差,導(dǎo)致氧化鐵皮的開(kāi)裂和破落,從而提高了酸洗效率[5,6].同時(shí)帶材一側(cè)的拉伸效果將得到疊加并使中心層出現(xiàn)塑性變形而達(dá)到矯直目的,改善板形[7].用拉彎矯直機(jī)進(jìn)行機(jī)械除鱗時(shí),插入量和延伸率控制的應(yīng)用對(duì)去除帶鋼表面的氧化鐵皮和消除板形缺陷起到很大的作用[8].因此高精度的插入量和延伸率控制是破鱗拉矯機(jī)控制的核心.
2破鱗拉矯機(jī)的控制
破鱗拉矯機(jī)在酸洗線的工作周期:正常生產(chǎn)時(shí)為延伸率控制,當(dāng)焊縫到達(dá)帶鋼跟蹤系統(tǒng)計(jì)算過(guò)焊縫的開(kāi)始位置點(diǎn)時(shí),進(jìn)入過(guò)焊縫模式.當(dāng)焊縫離開(kāi)帶鋼跟蹤系統(tǒng)計(jì)算過(guò)焊縫的結(jié)束位置點(diǎn)時(shí),過(guò)焊縫模式結(jié)束,并觸發(fā)新一卷的設(shè)定值(插入量、延伸率、張力),然后重新進(jìn)入延伸率控制,如圖2所示。其中過(guò)焊縫模式根據(jù)帶鋼規(guī)格和焊縫質(zhì)量分為4種模式,如表1所示.
2.1位置標(biāo)定插入量對(duì)破鱗拉矯機(jī)的破鱗效果及延伸率控制有重要的影響.而插入量的控制是以位置標(biāo)定為基礎(chǔ),一般認(rèn)為下彎曲輥上表面調(diào)至與上彎曲輥下表面同時(shí)剛接觸帶鋼,此時(shí)的位置為插入量的零點(diǎn)位置.而在換輥后插入量的零點(diǎn)位置就會(huì)發(fā)生改變,為了避免每次換輥后都重新調(diào)零,影響生產(chǎn)效率,根據(jù)設(shè)備布置的幾何關(guān)系及換輥前后零點(diǎn)位置的變化規(guī)律并對(duì)磨損情況進(jìn)行補(bǔ)償,建立如下函數(shù)關(guān)系式。
2.2延伸率控制延伸率的控制模式主要有兩種:速度控制模式和張力控制模式.速度控制模式是利用延伸率設(shè)定值與實(shí)際測(cè)量值之間的差值,產(chǎn)生相應(yīng)的附加速度,作用于2#張力輥組,調(diào)整其速度,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)帶鋼延伸率的控制.張力控制模式是利用延伸率設(shè)定值與實(shí)際測(cè)量值之間的偏差信號(hào),產(chǎn)生相應(yīng)的附加張力,將其作用在2#張力輥上,從而調(diào)整其張力力矩,實(shí)現(xiàn)帶鋼延伸率的控制,薄帶材一般采用此種控制模式.在工程實(shí)踐中,延伸率控制器采用PI控制器,其參數(shù)往往受人為經(jīng)驗(yàn)的影響而難以滿足生產(chǎn)不同規(guī)格帶鋼時(shí)延時(shí)率控制精度的要求.為了獲得優(yōu)化的PI控制器參數(shù),使控制效果達(dá)到最優(yōu),可以將最優(yōu)化理論應(yīng)用于控制器參數(shù)尋優(yōu)中。目標(biāo)函數(shù)是控制器參數(shù)尋優(yōu)的核心,單一指標(biāo)型的目標(biāo)函數(shù),如超調(diào)量最小,上升時(shí)間最快,調(diào)節(jié)時(shí)間最短,往往無(wú)法取得滿意的控制效果,而采用誤差型的目標(biāo)函數(shù),可以對(duì)幾個(gè)特征值做綜合考慮,因?yàn)槭浅{(diào)量大或是調(diào)節(jié)時(shí)間長(zhǎng)都會(huì)使誤差積分值增大.針對(duì)延伸率控制的特點(diǎn),兼顧系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能和暫態(tài)性能,建立以誤差和誤差變化率為基礎(chǔ)的多目標(biāo)函數(shù),并進(jìn)行加權(quán)處理,使評(píng)價(jià)結(jié)果更趨于合理.
3現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
基于本文開(kāi)發(fā)的破鱗拉矯機(jī)控制系統(tǒng)已經(jīng)成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)某薄板廠1450mm酸軋機(jī)組生產(chǎn)線.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用實(shí)踐表明,生產(chǎn)節(jié)奏連貫,插入量補(bǔ)償準(zhǔn)確,破鱗效果良好.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn),驗(yàn)證了零點(diǎn)位置計(jì)算法的有效性,分別換輥前后8卷帶鋼做了零點(diǎn)標(biāo)定,對(duì)比表2、表3、表4的數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)1#彎曲輥的標(biāo)定值和計(jì)算值的最大偏差為0.19mm,2#彎曲輥的標(biāo)定值和計(jì)算值的最大偏差為0.23mm,矯直輥的標(biāo)定值和計(jì)算值的最大偏差為0.24mm.如圖6所示,延伸率設(shè)定值為1.8%時(shí),優(yōu)化前偏差為±3%且偏差集中在-0.5%,優(yōu)化后偏差為±1%且偏差集中在0%,優(yōu)化效果明顯.此參數(shù)尋優(yōu)的方法具有普遍的應(yīng)用價(jià)值.
4結(jié)論
(1)根據(jù)設(shè)備布置的幾何關(guān)系,建立了零點(diǎn)位置與換輥前后輥徑的函數(shù)關(guān)系式.對(duì)比數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)1#彎曲輥的標(biāo)定值和計(jì)算值的最大偏差為0.19mm,2#彎曲輥的標(biāo)定值和計(jì)算值的最大偏差為0.23mm,矯直輥的標(biāo)定值和計(jì)算值的最大偏差為0.24mm,誤差很小,滿足現(xiàn)場(chǎng)要求,加快了生產(chǎn)節(jié)奏.(2)建立以誤差和誤差變化率為基礎(chǔ)的多目標(biāo)函數(shù),通過(guò)參數(shù)尋優(yōu),獲得了適配參數(shù)Kp、Ki.應(yīng)用結(jié)果表明,延伸率設(shè)定值為0.9%時(shí),優(yōu)化前偏差為±8%,優(yōu)化后偏差為±5%,延伸率設(shè)定值為1.8%時(shí),優(yōu)化前偏差為±3%,優(yōu)化后偏差為±1%.(3)該破鱗拉矯機(jī)控制系統(tǒng)已成功應(yīng)用在某薄板廠1450mm酸洗冷連軋生產(chǎn)線,運(yùn)行穩(wěn)定高效.
作者:王力 朱曉巖 陳樹(shù)宗 丁樺 張殿華 單位:東北大學(xué) 軋制技術(shù)及連軋自動(dòng)化國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 東北大學(xué) 材料與冶金學(xué)院