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《再生資源與循環經濟雜志》2015年第四期
1極板制備、電池組裝及測試
正極板和常規負極板為采用一號精鉛球磨法鉛粉的正常極板,試驗電池負極板采用回收鉛粉。試驗負極板的和膏,固化工藝根據回收鉛粉的物性進行調整。由于回收鉛粉氧化度較高,吸水量增大,和膏中加水量提高至16.5%(相對于鉛粉使用質量,下同)。另外,廢舊鉛粉中的BaSO4在處理過程中不易除去,因此BaSO4的添加量降低至0.3%,其他如腐殖酸、木素、短纖維等添加劑按正常工藝執行。鉛膏視比重控制在4.2g/cm3。板柵尺寸為44.3×69.0×1.3mm的Pb-Ca合金板柵,涂膏量為17g。固化工藝采用高溫高濕固化工藝。樣品電池采用“兩正一負”的裝配模式,電解液密度為1.265g/cm3,裝配及內化成工藝按華富公司生產工藝執行。電池測試采用CT-3008W5V3A-TF型(深圳市新威爾電子有限公司)高精度電池性能測試系統。充電接受能力和荷電保持能力測試按國家標準《GB/T22199-2008電動助力車用密封鉛酸蓄電池》執行。容量測試:恒流恒壓充電(電流為0.4A,電壓為2.45V,時間為10h);恒流放電(電流為0.9A,截止電位為1.75V)。循環壽命測試:對兩種電池各選取5只進行100%DoD循環,以0.9A放電至1.75V;放電后,恒壓2.45V,限流0.4A,充電10h,再靜置1h,為1次循環,直至容量連續3次低于75%時,視為壽命終止。
2結果與討論
2.1廢舊鉛粉回收處理表1顯示了廢舊負極鉛膏的組成成分,PbSO4的含量高達72.3%,說明負極的硫酸鹽化非常嚴重。如圖1所示,采用碳酸鹽脫硫以及高溫煅燒的工藝路線進行處理。PbCO3和PbSO4的解離系數分別為3.3×10-14和1.06×10-8,因此反應式(1)的平衡系數為3.2×105,說明PbSO4非常易于轉化為PbCO3。通過對比表1中PbSO4,Pb,PbO的含量,處理后的PbSO4含量低至3.5%。通過優化反應物料比和反應時間,獲得了極高的脫硫效率。PbCO3的熱分解溫度在180~350℃,為了防止PbO與空氣中O2進一步反應生成Pb3O4,在N2氛圍進行煅燒。球磨鉛粉是由表面覆蓋一層PbO的金屬鉛微粒組成的顆粒狀粉末,即一種金屬鉛和PbO組成的核殼型微粒。而回收鉛粉經過高溫燒結處理,PbCO3發生分解,金屬Pb也發生氧化反應,因此其氧化度高達93.1%,見表2,其表觀密度則下降至1.18g/cm3,吸水量上升至192mL/kg。圖2的數碼圖像也能夠清晰反映物料的顏色差異,球磨鉛粉(A)呈現為黃綠色,灰黑色的廢舊負極鉛粉(B)經過脫硫后變成灰色(C),煅燒后得到的是黃褐色的粉體(D)。
2.2負極板的制備和電池性能由于回收鉛粉氧化度和吸水率高,如1.3中所述,對和膏工藝進行了優化。采用高溫高濕的固化工藝,極板裂紋得到有效抑制,但是活性物質顆粒間粘合力較弱導致極板跌落強度差。本實驗中,采用2種負極板裝配得到1.8Ah電池,電池性能如表3所示。圖3顯示樣品電池在0.5C放電速率下的容量曲線,實驗電池的放電容量略低,為1747.9mAh,可能是由于回收鉛粉時比重低導致活性物質顆粒結合較為疏松,極板內阻增大,活性物質利用率較低。此外,實驗電池具有較好的荷電保持能力,存放28d后,依然保持有初始容量的97.3%。圖4顯示了兩種電池在100%DoD下的容量衰減情況。在循環測試初期,實驗電池有更為明顯的容量上升。在電極的充放電過程中,活性物質存在膨脹和收縮現象,使活性物質易于脫落。相比之下,實驗電池的容量衰減比常規電池更明顯,可能還是與活性物質間疏松的內部結構有關。
3結論
通過碳酸鹽脫硫-高溫燒結的方法回收處理負極廢舊鉛膏得到純度較高的氧化鉛粉體。對比了鉛粉的物性特征,優化了負極板制備工藝,得到的實驗電池性能較好,能基本滿足使用要求。但是活性物質的穩定性沒有得到很好的提高,下一步將優化鉛粉處理工藝,改善其表面形貌,同時優化電池制作相關技術工藝,結合添加劑的使用,使電池循環壽命得以延長。
作者:黃毅汪的華朱明海于尊奎顧立貞周壽斌單位:江蘇華富儲能新技術股份有限公司